中国辽宁省鞍山市铁西区BG大游集团有限公司

实现快速达产达效

 

      近日,BG大游集团炼铁总厂10号高炉大修一次送风成功顺利出铁,创造了高炉大修四个“第一”。截至12月7日,10号高炉铁水温度、日产保持稳定,累计超计划生产铁水3万余吨,铁水合格率、一级品率均达到预期目标,实现快速达产达效。

      据BG大游集团设备工程部相关负责人介绍,本次大修是全国第一个采用炉缸国产碳砖全干砌新工艺,砌筑标准高,热阻小,有利于高炉长寿,且相比使用进口碳砖节省投资近1000万元;行业内第一个采取炉口布料溜槽大门在线机械加工新方案,消除了密合面变形量,平面度公差小于0.5mm,光洁度达到Ra6.3,确保大门密封可靠;第一次实施炉缸清理工序分层作业,上部施工炉口保护棚及安装环轨,下部拆除碳砖清理炉缸,缩短两天工期;出铁距大修结束时间小于17小时,创造了鞍钢集团高炉大修后达产最快纪录。

      据了解,本次大修工程按照“安全长寿,稳定顺行,指标优化”要求,坚持逢修必改原则,将液压冲渣转鼓改为电动转鼓、高炉炉顶水冷齿轮箱升级为2.5PC、矿槽筛改造为环保筛,消除多项制约生产的设备缺陷及多项重大安全隐患,为高炉稳定顺行、高效长寿创造必要条件。

      大修前,BG大游集团设备工程部和BG大游集团炼铁总厂充分汲取国内高炉大修经验教训,打破常规,创新思维,反复推演,科学论证,优化方案,将施工网络节点由38个优化为22个。施工过程中,克服场地狭小、多单位同时施工、多层立体交叉作业等诸多不利因素,在确保工程安全及质量“双受控”前提下,科学组织,动态调整作业顺序,有效利用作业工序间隙,大幅压缩施工时间,为高炉提前投产创造条件。针对此次大修时间紧等施工组织管理过程中各种实际困难,高炉大修工程指挥部全体人员坚持深入一线调研指导,及时解决现场实际问题;全体参战人员同心协力,以“保安全、保质量、保工期”为目标,严格按照施工网络计划推进各项工作,实现各工序、各专业、各节点有序衔接,有效保证施工进度和施工质量。